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浅析装载机的液压系统故障要如何进行检修呢?

来源:www.xsgcjxwx.com         发布时间:2019-03-01

  装载机斗杆回收慢外其他各部均正常。一般说来,若应同时伴有动臂,铲斗,行走或动臂,反转,行走满的现象。经对比液压体系图,发现小松装载机与其它公司不同,其回路中有一个称做斗杆半流量阀的电磁阀,专门用来切换斗杆回收时的单主泵或双主泵供油。

  查看该电磁阀,做斗杆回收动作时电信号作业正常,可电磁阀出口无油。分化该阀,发现阀的P,T,A口油管装反,正常作业时的双泵合流变成单泵的流量。故动作较满。正确装置P,T,A口油管后试机,斗杆回收动作正常。俄然仪表盘内显示时有时无,判别应为线路解除不良,根据电路原理图查看:稳妥至仪表盘的线路正常,稳妥调查至电脑板线路正常,调查电脑板两个插头,发现右侧一个较松,固紧后毛病再未呈现。事后分析应为插头松脱后接触不良,当装载机轰动时呈现显示时有时无现象。

  修理完毕后调查该机,可能在日本公司中为用于起重机作业,成心改装斗杆回收动作使其变满,以便于适应起重时的微调动作。

  装载机作业时液压体系油温很高。检测体系发现后主泵空载压力10Mpa,发动机到达额定转送时空载压力超过20Mpa,而且作业时后泵侧的执行机构速度满。分析研究认为这种现象相互对立。首先查看空载高压问题;后泵側多路阀无卡滞不在中位现象,简单呈现阀杆不在中位的备用阀在前泵側,与此无关。通过了解,液压主泵不久前曾经检修过,故置疑后主泵的变量拨叉有可能脱扣移位,形成斜盘在较小排量位置。这样可以解说速度满的问题,既然在较小排量压力有为何较高呢?

  分化主泵,发现公然变量拨叉脱扣移位,形成斜盘在较小排量位置。因紧固力不足并且未安规定加螺纹锁固胶所致。修复后试机查看,仍有空载高压现象。分析液压体系图,发现引起后泵空载高压的最大原因就是b口逻辑阀,假如空载时b口有额外的信号压力,则可切断主回路形成高压。拧松并脱开b口信号油管,起动发动机查看,仍有高压。研究逻辑阀结构发现在其节流阀后部有滤网,拆解后看到引起滤网已被异物堵死,铲除后装机试车,一切正常.